处理后水质应达到《城市污水再生利用 工业用水水质》GB/T19923-2005中的工业用水水质标准,主要指标见下表所示。《城市污水再生利用-工业用水水质》GB/T19923-2005
出水水质设计值 (除PH外,mg/L)
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PH
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6~9
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SS
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20
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CODcr
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60
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总硬度
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450
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BODs
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10
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溶解性总固体
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1000
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NH3-N
|
10
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2、流程说明:
在提升泵前设置机械格栅,主要截留废水中任意外形尺寸较大的杂物,以防止堵塞后续处理装置、管道和设备。为便于流量增大时和其中一台机械格栅出现故障时,预处理系统可正常运行,设XGS-500回转式格栅除污机2台,1用1备。格栅机的运行采用自动兼手动,自动状态下,每隔1.5hr,工作0.5hr。
经固液分离后,CODcr去除30%,BOD5去除20%,SS去除70%,NH3-N去除10%。
经固液分离后的污水经污水提升泵送至调节池,再由污水泵送至UASB反应池。在这里夹带有大量有机物的水经厌氧发酵处理、絮凝沉降,并使有机物得到降解。发酵产生的沼气送至焚烧炉焚烧;液相则送至旋转泡沫分离系统脱氮,UASB反应池产生的固相沉淀则送至污泥浓缩池,经脱水后外运。
旋转泡沫分离法脱氮工艺为我公司特有的专利技术,拥有4项发明专利( 它们分别是:ZL 200610031454.0、ZL 200810031618.9、ZL200910042684.0和ZL 201210483620.6)。本技术可在常温下操作,和传统脱氮工艺相比,项目投资可减少30%,能耗下降50%,并可直接使氨氮降至200mg/L以下。污水进入系统前会加入超强氧化剂,一方面进一步降解难降解的有机物,并强力去除污水中的异味避免吹脱时污染周边大气环境,另一方面可进一步降低COD。污水经旋转泡沫分离装置脱氮后直接进入中间出水池。脱氮后的液相,水质可达到:
CODcr: ≤5000mg/L,BOD5: ≤20 mg/L,SS: ≤30,NH3-N: ≤200 mg/L
总硬度: ≤800mg/L,溶解性总固体: ≤2000 mg/L
最后送至回用水处理车间,经超滤、纳滤系统深度处理后回用。
3、投资估算:(以每天300吨渗沥液的处理量计算)
垃圾渗沥液处理工程项目投资估算
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序号
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设备装置名称
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规格型号
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品牌
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单位
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数量
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功率,kw
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单价,元
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金额,万元
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1
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机械格栅
|
国产
|
台
|
2
|
2.2
|
53,200
|
10.64
|
|
|
2
|
除渣池
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m3
|
40
|
600
|
2.4
|
|||
|
3
|
涡凹气浮机
|
ZCF
|
国产
|
台
|
2
|
2.2
|
12,800
|
4.61
|
|
4
|
调节池
|
m3
|
80
|
900
|
7.2
|
|||
|
5
|
污泥浓缩池
|
m3
|
20
|
1000
|
2
|
|||
|
6
|
板框过滤机
|
XAMY20/630
|
国产
|
台
|
3
|
12
|
28,000
|
13.44
|
|
7
|
药剂自动投加装置
|
KY-YJ-II
|
自制
|
台
|
2
|
0.6
|
152,800
|
30.56
|
|
8
|
UASB反应池
|
100
|
1,600
|
16
|
||||
|
9
|
旋转泡沫分离装置
|
KY-XM-10
|
自制
|
套
|
5
|
98
|
486,600
|
243.3
|
|
超滤装置
|
HF-UF30TPH
|
美国
|
套
|
1
|
62
|
792,500
|
79.25
|
|
|
纳滤装置
|
德国
|
套
|
1
|
22.5
|
558,250
|
55.83
|
||
|
引风机
|
国产
|
台
|
4
|
60
|
36,400
|
21.84
|
||
|
污水泵
|
国产
|
台
|
10
|
15
|
12,850
|
23.13
|
||
|
小计
|
274.5
|
510.2
|
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|
工程配套
|
127.55
|
|||||||
|
安装调试
|
76.53
|
|||||||
|
管理费
|
25.51
|
|||||||
|
设计费
|
30.61
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|||||||
|
专利使用费
|
102.04
|
