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工艺优化解决湿法结垢问题
发布时间:2017-05-19        浏览次数:182        返回列表

常见的旋流板塔结垢与管路结垢机理基本相同,主要是晶相结垢;即沉淀物在管路及吸收设备内饱和结晶,并形成晶核,逐渐晶体扩大,产生结晶堵塞。现有的厂家使用所谓的旋流板脱硫,由于没有掌握设计的实质性技术或是使用早期的旋流塔板,同时没有掌握脱硫装置运行中各工艺参数的调节,在运行时又无法保证正常的运行要求,因此造成旋流板上结灰结垢严重,影响脱硫装置的运行,甚至使装置无法运行。
1)、在塔板结构设计上,在塔板空隙较小的部位增加一定的持液量(脱硫除尘液的保有量)。有意识地增加此处的气速,以加大自清洗的作用;在塔内操作工况的设计上,特别是针对积灰较严重的塔板,不单单追求单一的效率,而是求得效率与稳定操作的平衡,塔板结垢与冲刷磨损的平衡;
2)、低一层除尘脱硫板的结构特殊化,使其既有常规的旋流板作用又会在其下方筒壁上产生具有一定强度的均匀水膜,用来吸收除尘器底部离心作用分离出的粉尘及冲洗除尘塔筒壁,使得筒壁及筒底不积灰。在下部形成的水膜的均匀性优于其它水膜除尘器,对除尘器效果更佳。
六、添加脱水副塔解决脱水问题
风机带水一直是湿法除尘中普遍存在的难题,会对风机造成腐蚀,严重影响风机运行。产生风机带水的原因:一是塔内除雾效率不高,雾滴随烟气带入风机,导致风机带水;二是含湿量较高的烟气经过烟道时降温过大,导致烟气温度低于露点在风机内产生结露带水腐蚀。设计特点:
1)、分离除尘、脱水为两套系统,除尘系统内旋流板本身具备粗化烟气,同时具备除尘与脱水效果的特殊作用,为烟气不带水奠定了基础。
2)、脱水副塔控制气速为2.5m/s左右,除雾板安装角度控制为15度,外向安装,有效提高除雾效率。
3)、解决了塔内雾化及除雾的矛盾,控制雾滴粒径,加强除雾效果;通过优化塔板设计的各个参数,将塔板雾化出来的雾滴控制在100μm左右,杜绝小于50μm的雾滴产生,在塔内结构设计上做到避免雾滴的高速碰撞而产生二次雾沫夹带;在塔的上部我们加装了高效除雾板,除雾的切割粒径为25-30μm。由于较好地控制了塔板的雾化粒径及二次雾沫夹带,所以我们的除雾板的单层除雾效率可以达到99.7%以上,脱水副塔采用三层旋流除雾板,在阻力损失允许的范围内强化脱水效率。